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盲立井懸吊氣動抓巖機(大抓)的結(jié)構(gòu)改進(jìn),抓斗由板式結(jié)構(gòu)改為框架站構(gòu)。原抓斗為雙鄂瓣抓斗(貝殼式),斗容量0.6立方米,很容易變形。為此,我們對其進(jìn)行了改進(jìn):用22mm厚的65Mn鋼板制做抓斗框架,在框架上焊接厚8mm的襯板,這祥加工使抓斗總重量沒變,強度卻增加了。原抓斗內(nèi)襯6道加強筋板,易使小格內(nèi)巖渣卸不干凈,且加重了空載負(fù)擔(dān),而改進(jìn)后抓斗內(nèi)只留2道加強筋板,炮渣就可卸干凈了。
使機器減輕沖擊,降低負(fù)載方案。由于作業(yè)場地和作業(yè)回轉(zhuǎn)方式不能改變,施工環(huán)境惡劣,對該機的日常維修保養(yǎng)和交接班等均應(yīng)在作業(yè)場地進(jìn)行;為了避免連續(xù)超負(fù)荷作業(yè),因此對抓斗進(jìn)行了再次改進(jìn),在保特原抓斗錐角不變的情況下,將各立井開鑿懸吊抓斗關(guān)節(jié)銷與套碳化處理,來達(dá)到高耐磨性。
經(jīng)2年來普遍用戶使用反應(yīng)介紹,這么做的目的可使機器的使用壽命大大增加。
在盲豎井懸吊氣動抓巖機(大抓)使用中常見的故障是是磨料磨損,根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)分析可以發(fā)現(xiàn)在抓斗失效形式中,由于梢抽磨損而喪失工作性能的約占40%,由于斗體刃磨損而喪失工作性能的約占30%,而由于滑輪磨損及其它部件損壞而喪失工作性能的約占30%。
由此可見,提高抓斗銷軸與軸套的抗磨性,提高斗體刃口抗磨性,這二者是提高抓斗使用壽命的重要途徑。影響材料磨損的因素有外部因素及內(nèi)部因素。外部因素有載荷、滑動速度、磨料的硬度和幾何形狀以及均勻受力等因素相關(guān)。內(nèi)部因素有鋼材和焊接等材料的化學(xué)成份、碳化物類型、顯微組織等。為提高抓斗的使用壽命,要針對抓斗各磨損部位的不同情況,選用不同的耐磨材料,并輔之不同的加工工藝,從而大大提高抓斗的使用壽命。
由于盲豎井懸吊氣動抓巖機(大抓)使用頻繁,而且都是在受力運行中的磨損,加之大抓司機的操作水平有限和追求出渣效率而不顧質(zhì)量維護和保養(yǎng),而造成的抓斗的故障率是很高的。機器機器,沒有操作好、維護好、規(guī)范好、管理好就是淘氣!!因此在日常點檢過程中要加強這些部位的檢查,同時也要做好這些部位的保養(yǎng)工作,盡量在交接班做維護保養(yǎng)(加黃油、擰緊螺栓或者跟換磨損的部件),來延盲立井懸吊氣動抓巖機(大抓)的使用壽命,提高生產(chǎn)率。
為了不斷提升我廠的產(chǎn)品內(nèi)在質(zhì)量,我廠新近購入先進(jìn)的設(shè)備對氣缸體進(jìn)行了工藝創(chuàng)新。提升了缸體的粗糙度到鏡面級別與提高零件的硬度抗疲勞性,耐磨性耐腐蝕性和高裝配性都有較大的技術(shù)提高。在當(dāng)今“質(zhì)量說服一切”的市場競爭中,同樣的價格我們引用更精湛的技術(shù)和更高級別的材質(zhì)完成節(jié)點轉(zhuǎn)折,唯以質(zhì)量取勝來在使設(shè)備再上一層效率。
減少了井下掌子面作業(yè)工人2到3人,就是2到3人的工資成本和2到3人的安全風(fēng)險成本;使原來人工2個班16個多小時的除渣時間縮短到了一半,當(dāng)然總工期更縮短了(大約6小時除完一排炮渣);最后要告訴施工單位用戶們:單個設(shè)備先進(jìn),單個工序快是體現(xiàn)不出效果的,所有的施工工序不相符合也是體現(xiàn)不出很大效果的,必須整個施工作業(yè)工序機械化配套靈活,結(jié)合組合平行相輔相成,滿足相互的生產(chǎn)能力。
盲立井懸吊氣動抓巖機(大抓)設(shè)備簡單輕便,操作、維修水平要求不高,設(shè)備成本費用省,施工組織管理簡單等等優(yōu)點,特別是盲豎井(井下延深立井)因為空間小,整個施工設(shè)備布置受限等特殊的工礦條件下,目前仍有大量用戶采用;再就是工程量小,100米到200米的井深掘進(jìn),因此套設(shè)備價格便宜,很與工程量相符合,而極受用戶歡迎。