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尾礦立式灰渣泵在金屬礦尾礦輸送中的的效果
選礦二工段,現(xiàn)采用工藝流程為一段磨礦、兩段磁選,排出的尾礦不經(jīng)濃縮由尾礦立式灰渣泵(礦用排沙立泵)直接揚送到尾礦庫,礦漿濃度為53% ,因為原有尾礦輸送系統(tǒng)設(shè)備陳舊、礦漿濃度只有14%,輸送效率極其低,且渣漿泵、水隔離泵過流部件磨損快、故障率高、維修量大等,故對尾礦輸送系統(tǒng)進(jìn)行改成尾礦立式灰渣泵輸送系統(tǒng)。
1、原設(shè)計尾礦輸送系統(tǒng)存在的問題:
(1) 揚程低、裝機(jī)容量大。原設(shè)計的尾礦輸送系統(tǒng)共有5座泵站,由一泵站的
(2) 過流部件磨損快,維修量大,影響選礦作業(yè)率。原泵因揚程低而同時工作的臺數(shù)多,這是維修工作量大的原因之一。又因原泵葉輪、襯套等過流部件磨損快,更換頻繁,也是維修工作量大的主要原因。時常出現(xiàn)備用系列尚未修好,使用系列又發(fā)生故障,造成選礦被迫停產(chǎn),影響選礦作業(yè)率。
(3) 經(jīng)常跑冒礦漿,污染環(huán)境。三泵站是通過礦漿池給礦,而隨尾礦子壩的逐年升高,三泵站揚送礦漿量也越來越少,造成二、三泵站輸送礦漿量不匹配,時常出現(xiàn)因三泵站比二砂站的礦漿量小,而從礦漿池跑礦現(xiàn)象,造成環(huán)境污染。
(4) 泵站較多,投資大,運營費高。按原設(shè)計,基建期已投資建成四座泵站。現(xiàn)隨子壩升高,需要投資建第五泵站,土建費用及配套設(shè)施投資大,且配備崗位工人多。每個泵站間是以礦漿池進(jìn)行壓力給礦,揚程損失較大,致使能耗高。
2、尾礦輸送系統(tǒng)改造方案:
KL型尾礦立式灰渣泵的特點:KL型尾礦立式灰渣泵(礦用立泵)經(jīng)國家工業(yè)泵產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢測中心檢測,效率指標(biāo)達(dá)到國際先進(jìn)水平,泵的整體性能指標(biāo)為世界同類產(chǎn)品領(lǐng)先水平。KL系列尾礦立式灰渣泵在水力設(shè)計、結(jié)構(gòu)設(shè)計方面獨具創(chuàng)新,過流部件采用抗強(qiáng)磨蝕的高硬質(zhì)耐磨合金制造,具有效率高、揚程高、綜合利用了潛水泵、離心泵與渣漿泵所有的缺陷和優(yōu)點,立式,體積小,水陸隨便怎么安置,能放入漿體中掩埋
改造過程:利用KL240-63*2型礦漿池尾礦排漿泵(礦用立泵)取代一泵站和三泵站的5 PS砂泵和渣漿泵,用200 kW電機(jī)功率替代原來水隔離泵的125 kW電機(jī)功率,其他三座泵站全部取消。一泵站和三泵站的礦漿池尾礦排漿泵串聯(lián)使用,分兩系列,一系列工作,一系列備用,總裝機(jī)容量600 kW ,,工作容量200 kW。
改造后的生產(chǎn)實踐:選礦輸送系統(tǒng)的改造設(shè)計于年初完成,在不影響選礦正常生產(chǎn)的情況下,于4月完成尾礦輸送系統(tǒng)的改造,并正式投入使用。經(jīng)過一年多的生產(chǎn)實踐,該礦漿池尾礦排漿泵運轉(zhuǎn)穩(wěn)定,過流部件使用壽命至少在6個月后更換過一次口環(huán)而已,大大減少了維修工作量。