|
|
立井懸吊抓斗的結構改進,抓斗由板式結構改為框架站構。原抓斗為雙鄂瓣抓斗(貝殼式),斗容量0.6立方米,很容易變形。為此,我們對其進行了改進:用22mm厚的65Mn鋼板制做抓斗框架,在框架上焊接厚8mm的襯板,這祥加工使抓斗總重量沒變,強度卻增加了。原抓斗內襯6道加強筋板,易使小格內巖渣卸不干凈,且加重了空載負擔,而改進后抓斗內只留2道加強筋板,炮渣就可卸干凈了。
使機器減輕沖擊,降低負載方案。由于作業場地和作業回轉方式不能改變,對該機的日常維修保養和交接班等均應在作業場地進行;為了避免連續超負荷作業,因此對抓斗進行了再次改進,在保特原抓斗錐角不變的情況下,將各立井開鑿懸吊抓斗關節銷與套碳化處理,來達到高耐磨性。
經2年來普遍用戶使用反應介紹,這么做的目的可使機器的使用壽命大大增加。
在立井開鑿懸吊抓斗使用中常見的故障是是磨料磨損,根據相關數據分析可以發現在抓斗失效形式中,由于梢抽磨損而喪失工作性能的約占40%,由于斗體刃磨損而喪失工作性能的約占30%,而由于滑輪磨損及其它部件損壞而喪失工作性能的約占30%。
由此可見,提高抓斗銷軸與軸套的抗磨性,提高斗體刃口抗磨性,這二者是提高抓斗使用壽命的重要途徑。影響材料磨損的因素有外部因素及內部因素。外部因素有載荷、滑動速度、磨料的硬度和幾何形狀以及均勻受力等因素相關。內部因素有材料的化學成份、碳化物類型、顯微組織等。為提高抓斗的使用壽命,要針對抓斗各磨損部位的不同情況,選用不同的耐磨材料,并輔之不同的加工工藝,從而大大提高抓斗的使用壽命。
由于立井懸吊抓斗使用頻繁,加之大抓司機的操作水平有限和追求出渣效率而不顧質量維護,而造成的抓斗的故障率是很高的,機器機器,沒有操作好、維護好、規范好、管理好就是淘氣!!因此在日常點檢過程中要加強這些部位的檢查,同時也要做好這些部位的保養工作,盡量在交接班做維護保養,來延長立井懸吊抓斗的使用壽命,提高生產率。
為了不斷提升我廠的產品內在質量,我廠新近購入先進的設備對氣缸體進行了工藝創新。提升了缸體的粗糙度到鏡面級別與提高零件的硬度抗疲勞性,耐磨性耐腐蝕性和高裝配性都有較大的技術提高。在當今“質量說服一切”的市場競爭中,同樣的價格我們引用更精湛的技術和更高級別的材質完成節點轉折,唯以質量取勝來在使設備再上一層效率。
設備簡單輕便,操作、維修水平要求不高,設備成本費用省,施工組織管理簡單等等優點,目前仍有大量用戶采用。