近年來由于煤價直線上漲能源日趨緊缺,使發電利潤大幅提高,因此只有在降低煤耗,提高熱效率上做文章,挖掘效益。現在由我們公司提供的富森高壓水射流清洗已在京津塘、張家口、內蒙、大同、陽泉等地區的火電廠已普遍應用和推廣,實踐證明大幅度提高了發電廠的熱效率,降低了煤耗,收到的經濟效益非常顯著。

1、 煤 粉在爐膛內燃燒的過程中,使冷水比表面結渣,在過熱器,在熱氣高溫段氣表面,牢固地粘貼一層嚴實的沉積物,成為高溫燒結性積灰,在燒結的灰垢下,發生金屬腐蝕,影響傳熱,引起偏差,增大通風阻力,其后果是,灰垢下的高溫腐蝕將降低受熱面的使用壽命,嚴重時造成爆管事故。
2、煤粉燃燒后產生大量的灰分,隨煙氣通過空氣預熱器時,由于長周運行,造成冷端元件堵灰極為嚴重,引起煙氣阻力增大,排煙溫度提高,引起機風電流增大,導致機組限負荷運行。
3、以上兩項經高壓清洗機除受熱面結焦,減少了鍋爐運行中爆管現象且有利于防摩防爆的檢查,減少了機組非停次數。空預氣清晰后,漏風量大幅降低,接受設計值出力,引風機電流下降10A,排煙溫度降低4。熱風溫度升高,風量充足,燃燒穩定。
4、主要表面在凝汽器,空氣機冷機組的散熱片、冷油汽等。
凝汽器銅管冷卻水側結垢現象較為普遍,過去采用人工捅管,筆端過多,如人工投入大,效率低下,并且造成銅管劃傷效果不盡人意,化學清洗費用大,清洗后的水排放對環境造成污染,通過高壓水清洗后銅管內壁盡顯金屬光澤,除垢率達100%,使其空度達到標準,同時還可以對兩臺以上凝結器的機組再不停運的情況下,對結構的凝汽器分別退出清洗。地處華北地區的空氣冷機組和強制冷卻的空氣機組,由于風沙大,工業粉塵等原因使空氣散熱片污垢沉積嚴重,造成機組真空下降,背壓增大,機組不能滿負荷出力,給發企業帶來損失,清洗后散熱片露出金屬光澤。真空度明顯提高,因此,采用高壓清洗是快速、經濟的選擇。

5、一般上下管道及工業用水管道的直徑大多在150~500毫米、任意長度(一次可推進長度50~120米)、任何結垢物和堵塞物的管子進行高效清洗。應用條件,管孔堵死或半堵死及管孔周邊或底部結構,清洗形式,以高壓軟管帶噴頭向周邊結垢噴射,靠噴射反力自動前進,清洗除垢。