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空預(yù)器堵灰的原因
(1)兩臺鍋爐在改造后的調(diào)試期間為了保證煙氣 NOx的排放達(dá)標(biāo),尿素噴入量控制在 500~800 L/h之間,尿素噴入量過多,導(dǎo)致爐內(nèi)尿素?zé)峤夂蠓磻?yīng)不徹底,造成氨逃逸量增大,生成的硫酸氫氨在低溫段空預(yù)器處遇冷與煙塵粘附在管式空預(yù)器的內(nèi)壁上,使低溫段預(yù)熱器管束發(fā)生嚴(yán)重堵塞。
(2)鍋爐烘爐期間投粉過早及點火初期送風(fēng)機(jī)入口溫度較低,空預(yù)器溫度低于 80 ℃時,當(dāng)煙氣溫度達(dá)到露點溫度時與煙塵混合后附著在在空預(yù)器管內(nèi)壁上,隨著溫度的升高,濕灰烘干后在管內(nèi)形成灰殼,加劇了堵灰。
(3)改造期間對空預(yù)器安裝的施工質(zhì)量把控不嚴(yán),密封件的焊接及澆注質(zhì)量不到位,造成漏風(fēng)量過大,影響空預(yù)器的換熱效率,煙氣流速降低,加劇了空預(yù)器的堵灰。
(4)在對新#1 爐空預(yù)器射流沖洗時發(fā)現(xiàn) A 側(cè)約30% 防磨套管焊接偏斜,導(dǎo)致流通面積減小甚至堵塞,也是造成空預(yù)器堵塞的原因之一。
2.3 SCR反應(yīng)器前側(cè)堵灰的原因
(1)受鍋爐空間的限制,兩臺 125 MW 鍋爐 SCR反應(yīng)器安裝在豎井煙道內(nèi),因其入口濾網(wǎng)隔柵僅5 mm,造成上部掉落的較大灰粒逐漸積聚而堵灰(因其它鍋爐煙氣需要再次爬坡后才進(jìn)入 SCR 反應(yīng)器,不存在大顆粒灰渣的影響)。
(2)因大灰粒的質(zhì)量相對較重,隨煙氣脫離水平煙道后,在水平煙道與豎煙井的交叉區(qū)域下落,是造成 SCR 反應(yīng)器上表面前側(cè)靠爐膛部位堵灰的又一原因。
概述
煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng)(簡稱CEMS),可對固定污染源(如鍋爐、工業(yè)爐窯、焚燒爐等)排放煙氣
中的顆粒物、氣態(tài)污染物的濃度(mg/m3)和排放率(kg/h、t/d、t/a)進(jìn)行連續(xù)地、實時地跟蹤測試。或者說,CEMS是煙氣排放在線監(jiān)測和排污計量系統(tǒng)。
CMES一般由煙塵檢測子系統(tǒng)、氣態(tài)污染物監(jiān)測子系統(tǒng)、煙氣參數(shù)監(jiān)測子系統(tǒng)、系統(tǒng)控制及數(shù)據(jù)采集處理子系統(tǒng)四個基本部分組成。
本公司煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng)采用抽取冷凝法,抽取式冷凝法CEMS能夠測量SO2、NOx、O2、溫度、壓力、流速、濕度、粉塵等,其中:
SO2、NOx采用紫外差分吸收光譜(DOAS)分析技術(shù)
O2采用電化學(xué)法
濕度采用高溫電容法
溫度、壓力、流速分別采用鉑電阻、壓力傳感器和皮托管微壓差法
粉塵采用激光后散射法
紫外差分吸收光譜(DOAS)分析技術(shù)除了能夠測量SO2和NOx外,還能夠分析NH3、CL2、H2S、O3、HCL等氣體。
技術(shù)優(yōu)勢
核心器件和算法全部自主研發(fā)
核心器件包括光源、光譜儀、氣體室、濕度模塊、粉塵儀等全部自主研發(fā),DOAS算法也自主研發(fā),系統(tǒng)具有較強(qiáng)的市場競爭力;
超低排放預(yù)處理采用加酸冷凝器,確保低量程SO2氣體不損失;
技術(shù)規(guī)格
重量:約100kg
測量參數(shù):SO2、NOx、O2、溫度、壓力、流速、粉塵、濕度
伴熱管線溫度:120oC~200oC
探頭伴熱溫度:120oC~200oC
防護(hù)等級:機(jī)柜IP42,
供電:220VAC,3000W
環(huán)境溫度:-20oC~50oC
環(huán)境濕度:5%Rh~95%Rh(不結(jié)露)
對外輸出:4-20mA,RS232,RS485
取樣單元(探頭、過濾器、溫控器);
預(yù)處理單元(取樣泵、除濕、細(xì)過濾、排水等);
反吹單元(壓縮氣源、反吹氣路、控制閥等);
儀柜:2000×600×800MM(高*深*寬)