|
|
揭陽(yáng)蒸餾器清洗除垢劑、空調(diào)清洗除垢劑專業(yè)清洗加熱器、冷凝器、換熱器、空調(diào)、管道、鍋爐等水垢、油垢及其它物料垢。生產(chǎn)銷售:緩蝕劑、阻垢劑、殺菌滅藻劑、絮凝劑、消泡劑、分散劑、黑液阻垢劑、生物清洗劑及造紙、紡織助劑等產(chǎn)品。塊礦焙燒設(shè)備為1m3鞍山式還原磁化焙燒豎爐,焙燒流程為閉路磁化焙燒;磨礦工藝為兩段階段磨礦,磨礦細(xì)度為-2目占85%;選別工藝為單一弱磁選、五段選別流程,其中次和第三次選別采用脫水槽,其它作業(yè)為弱磁選機(jī)。由于礦物組成十分復(fù)雜,有用礦物菱鐵礦及其次生變化礦物褐鐵礦中因含鎂、錳、硅、鋁等雜質(zhì),導(dǎo)致理論鐵品位低。主要脈石礦物碧玉(含鐵1.45%)、鐵白云石(含鐵1.56%)及圍巖鐵千枚巖(含鐵6.7%~1%)因?yàn)楹F,縮小了與鐵礦物的分選差異,造成選礦工藝難度大,而原有生產(chǎn)工藝又相對(duì)單一,磨礦粒度偏粗,鐵精礦質(zhì)量一直處于落后水平。
1.鍋爐總體概述本余熱鍋爐為雙壓、臥式、自然循環(huán)余熱鍋爐,主要由進(jìn)口煙道、鍋爐本體(受熱面模塊和鋼架護(hù)板)、出口煙道及煙囪、高、低壓鍋筒、除氧器、管道、平臺(tái)扶梯等部件組成。2.鍋筒及內(nèi)部裝置對(duì)運(yùn)行中的3座高爐的焦炭和粉塵取樣進(jìn)行試驗(yàn),采用碳分析儀(LECOSC-444-DR)進(jìn)行分析,以證實(shí)焦粉在高爐不同部位的分布。焦炭在試驗(yàn)爐中退火。在一座臥式爐內(nèi)對(duì)焦炭進(jìn)行熱處理,以了解其碳結(jié)構(gòu)的變化。在熱解重量分析爐(TGA爐)中焦炭的反應(yīng)性。采用熱解重量分析儀測(cè)量焦炭試樣在百分之百二氧化碳?xì)夥蘸?100℃等溫加熱時(shí)的質(zhì)量損失。XRD/SEM(X射線衍射/掃描電鏡)分析。含碳物質(zhì)包括粉塵和焦炭試樣,采用Philips112粉末衍射儀進(jìn)行測(cè)量。在鍋筒內(nèi)部還設(shè)置
揭陽(yáng)蒸餾器清洗除垢劑、空調(diào)清洗除垢劑內(nèi)側(cè)連接牢固,平坦通順。所有起步立桿,應(yīng)采用18mm和36mm按縱向交錯(cuò)設(shè)立。避開(kāi)水平方向的立桿接長(zhǎng),增加腳手架的整體穩(wěn)固,頂部不足部分,用18mm鋼管補(bǔ)齊。起步立桿先豎里立桿、后豎外立桿程序設(shè)立。里立桿保持與建筑物5mm凈空距離。平行里立桿向外伸展1mm凈距取外立桿位置。以后,按腳手架設(shè)計(jì)規(guī)格,等距離設(shè)里外立桿。步施工應(yīng)沿建筑物四周延伸,后重合于立面。立桿豎起后,應(yīng)有臨時(shí)的拉結(jié)或斜撐保護(hù),切勿單獨(dú)操作,引起腳手架倒塌傷人。了給水分配管、緊急放水管和排污管等。在鍋筒上還設(shè)有水位計(jì)、平衡容器、電接點(diǎn)液位計(jì)、壓力表和安全閥等必要的附件和儀表配置,以供鍋爐運(yùn)行時(shí)監(jiān)督、控制用。低壓省煤器布置在模塊4中,其中出口部分工質(zhì)由再循環(huán)泵打回低壓省煤器入口與操縱臺(tái)來(lái)的凝結(jié)水混合,以滿足入口水溫的要求。該爐為運(yùn)行鍋爐,為清除在運(yùn)行中產(chǎn)生的水垢等的污物,保證機(jī)組啟動(dòng)后的水汽品質(zhì)盡快合格,機(jī)組能安全、經(jīng)濟(jì)、穩(wěn)定的運(yùn)行,清洗范圍為(高、低壓)省煤器及部分給水管、(高、低壓)蒸發(fā)器及上下聯(lián)箱、下降管、汽包/過(guò)熱器等。
揭陽(yáng)蒸餾器清洗除垢劑、空調(diào)清洗除垢劑節(jié)能減排、篩選落后產(chǎn)能使板管比進(jìn)一步進(jìn)步,長(zhǎng)、板材供需局勢(shì)呈現(xiàn)分解為了遏止鋼鐵產(chǎn)能過(guò)快添加,相繼出臺(tái)了一系列方針辦法。上一年2月6日,下發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)篩選落后產(chǎn)能作業(yè)的告訴》(國(guó)發(fā)[21]7號(hào)),對(duì)篩選落后產(chǎn)能的方針使命和作業(yè)安排作出了清晰布置和要求;上一年2月26日,副總理舉行了部分省市和相關(guān)部分負(fù)責(zé)人參與的篩選落后作業(yè)座談會(huì);上一年5月4日,下發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步加大作業(yè)力度保證完結(jié)“十一五”節(jié)能減排方針的告訴》(國(guó)發(fā)[21]12號(hào));上一年5月5日,總理在全國(guó)節(jié)能減排作業(yè)電視電話會(huì)議上著重,要“采納鐵的手腕篩選落后產(chǎn)能”,保證“十一五”節(jié)能減排方針的完結(jié)。重鋼采用的是緊湊的一罐制生產(chǎn)組織模式,對(duì)鐵水硅含量提出了更高的要求。高爐到轉(zhuǎn)爐脫硅大不同高爐出鐵過(guò)程脫硅直接的辦法是在高爐鐵溝內(nèi)進(jìn)行脫硅處理,此處理工藝不增加高爐鐵水預(yù)處理流程的時(shí)間。脫后渣還可以在鐵水預(yù)處理工序進(jìn)行處理,不影響一罐制模式的順行。這種辦法成本低,脫硅率一般為50%左右。故從現(xiàn)有條件上考慮,重鋼采用自然投入法在高爐鐵溝內(nèi)進(jìn)行脫硅試驗(yàn)。其工藝過(guò)程是將脫硅劑投入鐵溝內(nèi)流動(dòng)的鐵水表面,借助鐵水從主溝流入鐵水罐時(shí)的沖擊攪拌作用促進(jìn)脫硅反應(yīng)的進(jìn)行。