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朔州煙氣脫硫塔脫硫塔檢修視頻煙氣脫硫系統(tǒng)——煙氣經(jīng)高效除塵器后使含塵量小于200mg/Nm3,用風(fēng)機(jī)將煙壓升高到7000Pa,先經(jīng)文氏管噴水降溫調(diào)濕,然后進(jìn)入四塔并列的活性炭脫硫塔組(其中一只塔周期性切換再生),控制一級(jí)脫硫率大于或等于70%,并制得30%左右濃度的硫酸,一級(jí)脫硫后的煙氣進(jìn)入二級(jí)脫硫塔用磷銨漿液洗滌脫硫,凈化后的煙氣經(jīng)分離霧沫后排放。
朔州煙氣脫硫塔脫硫塔檢修視頻 4影響因素分析從以上氧化風(fēng)機(jī)對(duì)循環(huán)泵電流運(yùn)行趨勢的影響和其它因素對(duì)脫硫效率的影響的歷史數(shù)據(jù)繪制成的表格可以得出,氧化空氣是引起循環(huán)泵電流波動(dòng)范圍較大的主要原因。漿液密度、吸收塔液位、吸收塔漿液pH值、負(fù)荷以及煤質(zhì)含硫量對(duì)脫硫效率均有較大影響。 若pH值靈敏性變差,應(yīng)盡早進(jìn)行部分漿液置換。運(yùn)行中要嚴(yán)格控制脫硫塔補(bǔ)水水質(zhì),加強(qiáng)過濾和預(yù)處理,降低COD與BOD含量,確保補(bǔ)充水的參數(shù)指標(biāo)處于設(shè)計(jì)值范圍之內(nèi)。當(dāng)發(fā)現(xiàn)塔內(nèi)有泡沫時(shí),應(yīng)加強(qiáng)除霧器的沖洗,水噴淋是消除泡沫的有效手段,可減少泡沫的積累。 針對(duì)此,最后得出精準(zhǔn)的結(jié)論:燒結(jié)機(jī)電袋復(fù)合除塵器最適合洗燒結(jié)機(jī),專業(yè)處理燒結(jié)機(jī)粉塵,收效良好。燒結(jié)機(jī)電袋復(fù)合除塵器采用分室停風(fēng)脈沖噴吹清灰技術(shù),克服了常規(guī)脈沖除塵器和分室反吹除塵器的缺點(diǎn),清灰能力強(qiáng),除塵效率高,排放濃度低,漏風(fēng)率小,能耗少,鋼耗少,占地面積少,運(yùn)行穩(wěn)定可靠,經(jīng)濟(jì)效益好。
朔州煙氣脫硫塔脫硫塔檢修視頻溫度區(qū),石灰石受熱分解為氧化鈣和二氧化碳,氧化鈣與煙氣中的二氧化硫反應(yīng)生成亞硫酸鈣。由于反應(yīng)在氣固兩相之間進(jìn)行,受到傳質(zhì)過程的影響,反應(yīng)速度較慢,吸收劑利用率較低。在尾部增濕活化反應(yīng)器內(nèi),增濕水以霧狀噴入,與未反應(yīng)的氧化鈣接觸生成氫氧化鈣進(jìn)而與煙氣中的二氧化硫反應(yīng)。當(dāng)鈣硫比控制在2.0~2.5時(shí),系統(tǒng)脫硫率可達(dá)到65~80%。由于增濕水的加入使煙氣溫度下降,一般控制出口煙氣溫度高于露點(diǎn)溫度10~15℃,增濕水由于煙溫加熱被迅速蒸發(fā),未反應(yīng)的吸收劑、反應(yīng)產(chǎn)物呈干燥態(tài)隨煙氣排出,被除塵器收集下來。
朔州煙氣脫硫塔脫硫塔檢修視頻
脫硫塔使用壽命長,工藝保證脫硫后排放煙氣溫度在露點(diǎn)以上,對(duì)煙道、煙囪無腐蝕,脫硫塔生產(chǎn)的石膏晶粒很大,成分穩(wěn)定,不含亞硫酸鈣,很容易進(jìn)行脫水,脫硫副產(chǎn)物無害化。對(duì)于眾多的企業(yè)來說,在進(jìn)行脫硫塔維護(hù)的時(shí)候,不僅僅是要做到一定的檢查,來檢查設(shè)備所存在的問題。
通過改變流速、玻璃鋼脫硫塔除霧器葉片間距、玻璃鋼脫硫塔除霧器板型等因素對(duì)玻璃鋼脫硫塔除霧器性能進(jìn)行研究,但這些研究基于的實(shí)驗(yàn)臺(tái)均與實(shí)際工程脫硫塔差異較大,需要對(duì)接近實(shí)際工程的脫硫塔內(nèi)玻璃鋼脫硫塔除霧器性能進(jìn)行深入研究。
氧化風(fēng)機(jī)設(shè)計(jì)1臺(tái),塔內(nèi)氧化風(fēng)噴嘴出口距塔底高度約300mm,噴口直徑為DN15布置數(shù)量較多;循環(huán)泵進(jìn)口漿池為切泡池,切泡池與氧化池通過隔墻隔離,隔墻高度3000mm;氧化池漿液超過3000mm時(shí),才能達(dá)到切泡池;吸收塔調(diào)整運(yùn)行液位5700mm;反應(yīng)生成的石膏漿液一部分通過脫水系統(tǒng)生成石膏,一部分直接。